河南鳳寶特鋼有限公司將燒結(jié)廠和煉鐵廠合并兩個(gè)月以來,各項(xiàng)工作有了新起點(diǎn)。第三季度溶劑消耗比上半年下降16千克/噸,其中石灰消耗降低6千克/噸,白云石消耗降低10千克/噸,每噸燒結(jié)礦成本降低1.47元,帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
在兩廠合并之后,該公司首先加強(qiáng)三大班管理,為實(shí)施成本最低和經(jīng)濟(jì)性爐料結(jié)構(gòu)的調(diào)整提供了便捷手段。該公司在配料結(jié)構(gòu)預(yù)算時(shí)控制混合料Si的帶入量,在堿度不變的情況下減少石灰用量,提高了燒結(jié)品位,改變過去固定MgO控制標(biāo)準(zhǔn)的做法,實(shí)行根據(jù)渣中Al2O3含量及流動(dòng)性及時(shí)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)的方法,有效降低了溶劑消耗及石灰、白云石用量。此舉使變料和采取措施時(shí)間大大提前,既兼顧了高爐的順行程度,又保證了燒結(jié)礦的可燒性,提高了鐵前成本的掌控能力。
其次,由過去的各車間單獨(dú)開周會(huì),改為由燒結(jié)、上料、煉鐵三大工藝鏈四個(gè)車間組成的每周生產(chǎn)總結(jié)協(xié)調(diào)會(huì),由各班工長和各片的責(zé)任人對本周的工作進(jìn)展和存在的問題進(jìn)行匯總,并提出下周的工作方案和其它需要協(xié)調(diào)的問題,加強(qiáng)了各車間的生產(chǎn)協(xié)作,強(qiáng)化了過程控制,對入爐的原料波動(dòng)有了更好的防范,保證了高爐的穩(wěn)定生產(chǎn)。同時(shí),他們加強(qiáng)有效溝通,消除了逐級(jí)反映信息的弊病,確保了生產(chǎn)調(diào)度能在第一時(shí)間了解掌握燒結(jié)生產(chǎn)及質(zhì)量狀況,及時(shí)反饋高爐,高爐根據(jù)得到的信息進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,尤其是改變了在燒結(jié)質(zhì)量波動(dòng)或補(bǔ)落地?zé)Y(jié)礦時(shí),高爐信息滯后、調(diào)節(jié)不及時(shí)造成的被動(dòng)局面。
最后,整合人力資源,裁撤冗員冗崗,進(jìn)一步精兵增效。煉鐵廠對所有管理人員的職責(zé)進(jìn)行了區(qū)域分片、分項(xiàng)并責(zé)任到人,實(shí)現(xiàn)縱向管理,減少盲區(qū),確保所有工作在可控范圍內(nèi)。由于原來現(xiàn)場管理人員在崗時(shí)間長、責(zé)任性差,8月份該廠對現(xiàn)場管理人員進(jìn)行了整體調(diào)換,并進(jìn)行了嚴(yán)格培訓(xùn),加強(qiáng)了對入廠原料的監(jiān)控,為穩(wěn)定生產(chǎn)起到了一定作用。同時(shí),該廠還做到了調(diào)度能夠及時(shí)協(xié)調(diào)各車間電氣、維修骨干參加搶修,解決了中夜班電氣、維修人員不足造成設(shè)備搶修時(shí)間長的問題,消除車間中夜班人員不足的后顧之憂,促進(jìn)了安全高效化生產(chǎn)。
本文來自:
http://www.xacytc.com http://www.xacylc.com http://www.www.yasuo8.cn http://www.sxzmgg.com http://www.xaxzm.com http://www.cqxzmgg.com http://www.xacy888.com
029-86728398,13259768883西安鋼管,西安無縫管,西安無縫鋼管,西安不銹鋼管,西安合金管,西安鍋爐管,西安高壓鍋爐管,西安化肥專用管,西安石油裂化管,西安鋼管廠,西安銅管,西安銅棒,西安銅板,西安鋁管,西安鋁板,西安鋁棒,西安鋁帶,西安銅帶,西安銅皮,西安不銹鋼皮,西安槽鋼,西安工字鋼,西安角鋼,西安焊管,西安鍍鋅管,西安螺旋管,西安線材,西安螺紋,西安圓鋼,西安鋼板,西安鍍鋅板,西安花紋板,西安彎管廠。
陜西鋼管,陜西無縫管,陜西無縫鋼管,陜西不銹鋼管,陜西合金管,陜西鍋爐管,陜西高壓鍋爐管,陜西化肥專用管,陜西石油裂化管,陜西鋼管廠,陜西銅管,陜西銅棒,陜西銅板,陜西鋁管,陜西鋁板,陜西鋁棒,陜西鋁帶,陜西銅帶,陜西銅皮,陜西不銹鋼皮,陜西槽鋼,陜西工字鋼,陜西角鋼,陜西焊管,陜西鍍鋅管,陜西螺旋管,陜西線材,陜西螺紋,陜西圓鋼,陜西鋼板,陜西鍍鋅板,陜西花紋板,陜西彎管廠。